近日,延长石油集团榆林炼油厂500万吨/年常压装置“空气预热器低温段底部改造”项目成功投用,不仅彻底解决装置长期面临的腐蚀难题,还实现加热炉热效率提升与节能降耗的双重突破,为装置高效运行注入新动能。
据悉,该装置加热炉燃料气中氢气体积分数超68%,氢气燃烧后会在空气预热器低温段底部冷凝出大量pH值低于4的酸性水,导致预热器低温段腐蚀严重。此前,车间采取“提高排烟温度至130℃以上+底部连续排液”方案,虽缓解了部分腐蚀,却使加热炉热效率明显下降,且空气预热器低温段底部DN50排液口因吸入空气,大幅增加引风机负荷。
后续车间调整操作策略,开启空气预热器空气旁路调节阀30-75%,将烟气温度控制在120-130℃,同时半开低温段底部排液阀。但因冷凝水酸性过强,不锈钢排水管仍需每2-3个月动焊修补,还引发“空气预热器部分投用旁路→燃料气消耗增加→加热炉热效率降低→装置能耗升高”的连锁问题,成为装置高效运行的瓶颈。
面对这一困境,车间以劳动竞赛为契机,锚定“防腐”与“提效”目标,组织技术骨干多轮调研论证推进改造。如今,改造成效显著:不锈钢排水管实现零泄漏、零修补;排烟温度较改造前降低10℃,加热炉热效率提升0.5个百分点,打破“防腐必降效”认知,为装置低成本运行筑牢基础。